“王主任,工作面所需的采煤機(jī)搖臂、滾筒、減速機(jī)等設(shè)備都修理完畢,可以交付區(qū)隊?!痹鲎臃幻旱V維修中心技術(shù)員翟宇璇說。為進(jìn)一步降低維修成本,增子坊煤礦自主完成了掘進(jìn)、綜采等各種型號設(shè)備的維修保養(yǎng),充分挖掘降本增效潛力,為企業(yè)節(jié)約了大量資金。
由于井下作業(yè)環(huán)境、服務(wù)年限等因素,經(jīng)常出現(xiàn)立柱串液管路老化、前后噴霧損壞、柱窩底班磨踏、插板千斤及伸縮千斤損壞串液、各類閥存在跑冒漏液等問題。
為切實解決這些問題,該礦決定由維修中心對井下液壓支架進(jìn)行出井全方位大修。任務(wù)下達(dá)后,該礦組織相關(guān)部門召開專題會,針對支架設(shè)備銹蝕嚴(yán)重,拆件困難、體積及重量太大、維修難度大、尺度難把控等修理難題,制定具體修理辦法,包括前期的準(zhǔn)備工作、維修標(biāo)準(zhǔn)及驗收辦法。同時,由維修中心抽調(diào)技術(shù)人員快速組建了一支由電焊工、液壓工為主的專業(yè)維修隊伍,不斷細(xì)化修理辦法,大到支架拆卸,小到液管更換,制定了細(xì)致的維修計劃和技術(shù)措施,確保維修質(zhì)量過關(guān),檢修費用降低,修理時間縮短。
工作中,維修中心所有組員分工明確,配合默契,倒排工期合理安排每日檢修工作量。他們對容易出現(xiàn)故障的部位,如立柱、千斤頂、安全閥等進(jìn)行了細(xì)致入微地檢查維護(hù),為所有油缸更換了密封,對于老化、缺損的零部件進(jìn)行更換修理。為了節(jié)省檢修費用,他們對已拆卸的各類控制閥類等部件都要重新檢修使用,杜絕了浪費。為了確保檢修質(zhì)量,維修中心對檢修好的支架,安排技術(shù)人員對支架進(jìn)行反復(fù)操作試驗,使支架的完好率達(dá)到100%。
此外,該礦充分利用此次檢修的便利條件,以“實地授課”的形式,在現(xiàn)場邊操作邊講解采煤機(jī)截割部、減速機(jī)、支架油缸、乳化泵的故障原因、拆解、安裝和調(diào)試等工作,切實提升職工分析、解決問題的能力。