長(zhǎng)平公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向,堵住“出血點(diǎn)”,深挖“效益源”,積極尋找制約末精煤洗選系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)效率的關(guān)鍵所在,千方百計(jì)增加末精煤洗選銷售比例,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
巧改造 末精煤脫泥篩不再“跑水”
末原煤經(jīng)過(guò)3508末精煤脫泥篩的篩選后才能進(jìn)入精煤篩,但在實(shí)際生產(chǎn)中,由于3508末精煤脫泥篩跑水嚴(yán)重,造成介質(zhì)流失、篩面密度降低,導(dǎo)致本應(yīng)漂浮在上、進(jìn)入精煤篩的部分精煤下沉進(jìn)入矸石篩,從而使進(jìn)入洗選系統(tǒng)末原煤中的精煤含量降低,矸石灰分偏高,制約全系統(tǒng)末精煤洗選效率。
面對(duì)這一情況,長(zhǎng)平公司洗選系統(tǒng)技術(shù)人員提出改進(jìn)方案,并在現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)推演、試驗(yàn),增加3508末精煤脫泥篩擋水壩的篩網(wǎng)數(shù)量,加高篩后方箱導(dǎo)料緩沖板擋水堰高度,并在3508末精煤脫泥篩后方箱出料位置加裝出料擋皮,最大限度擴(kuò)大緩沖區(qū)域、降低水的流速,有效避免了3508末精煤脫泥篩的“跑水”現(xiàn)象,密度更穩(wěn)定,進(jìn)入整個(gè)洗選系統(tǒng)的精煤數(shù)量也有了基礎(chǔ)性保障。改造完成后,3508末精煤脫泥篩的末精煤處理量由原來(lái)的每小時(shí)250噸提高到了每小時(shí)400噸。
精改進(jìn) 末精煤介質(zhì)不再“浪費(fèi)”
磁鐵礦粉是長(zhǎng)平公司末精煤介質(zhì)系統(tǒng)中重要的介質(zhì)之一。該公司在噴水沖洗3514篩面實(shí)現(xiàn)磁鐵礦粉重復(fù)利用的過(guò)程中發(fā)現(xiàn),3514篩面重力失衡,篩面上的磁鐵礦粉一側(cè)厚,一側(cè)薄,厚的一側(cè)不能被完全沖洗干凈,磁鐵礦粉復(fù)用率偏低,投入量過(guò)高,無(wú)形中增加了末精煤的生產(chǎn)成本,壓縮了利潤(rùn)空間。
為此,長(zhǎng)平公司立即著手對(duì)末精煤介質(zhì)系統(tǒng)進(jìn)行改造。在排查原因中技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),控制3514篩面重力平衡的調(diào)節(jié)導(dǎo)料板在受壓運(yùn)行中出現(xiàn)的磨損導(dǎo)致篩面重力失衡。找到問(wèn)題癥結(jié)后,該公司技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)邊調(diào)節(jié)角度、邊試運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了磁鐵礦粉在篩面的均勻分布。為最大限度提高磁鐵礦粉回收率,該公司還組織人員對(duì)噴水管的高度和角度進(jìn)行了再優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)每噸末原煤磁鐵礦粉的消耗量由1.6千克降到了1.2千克,原先一個(gè)班需要加15噸,現(xiàn)在只需加3到4噸。
小改良 末精煤運(yùn)輸不再“堵卡”
末精煤含水量較高,運(yùn)輸末精煤的皮帶摩擦力較大,末精煤在經(jīng)過(guò)皮帶時(shí)經(jīng)常發(fā)生滯留阻塞,從而造成末精煤運(yùn)輸系統(tǒng)出現(xiàn)“堵卡”。為應(yīng)對(duì)堵卡,班中工作人員需頻繁停機(jī),人工進(jìn)行清煤。據(jù)了解,每班停機(jī)處理的影響時(shí)間在3個(gè)小時(shí)以上。即便如此,仍不可避免地造成了末精煤倉(cāng)位失衡,運(yùn)輸效率低下。
針對(duì)末精煤運(yùn)輸系統(tǒng)中5101和5107機(jī)頭皮帶不光滑、末精煤運(yùn)輸不暢的問(wèn)題,長(zhǎng)平公司積極組織人員在其底部極易發(fā)生堵卡的位置鋪設(shè)耐磨鑄石磚,利用石磚的光滑性,使末精煤順利入倉(cāng),減少工人清煤工作強(qiáng)度的同時(shí),實(shí)現(xiàn)倉(cāng)位平衡,提升運(yùn)輸效率。