近日,趙莊煤業(yè)公司研制出一種清軌裝置,可有效避免儲(chǔ)煤廠堆料機(jī)、卸料小車等設(shè)備在堆取料作業(yè)中掉道,從而提高工作效率。
該公司150堆料皮帶和113轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶是煤炭堆、取流程中的重要設(shè)備,承擔(dān)著堆送原煤、末煤的任務(wù)。長(zhǎng)期以來,受煤山煤炭滾落影響,堆料機(jī)、卸料小車移動(dòng)軌道易出現(xiàn)障礙物,因此在煤炭堆取料作業(yè)中,需要安排專人對(duì)移動(dòng)軌道進(jìn)行全過程巡檢,不僅增加了員工的工作強(qiáng)度,一旦雜物清理不及時(shí),還易發(fā)生小車脫軌事故,影響正常生產(chǎn)。針對(duì)這一問題,該公司成立技術(shù)攻關(guān)小組,通過在行走輪前后距離軌道10mm位置焊接100mm*500mm寬的槽鋼,并在槽鋼底部固定100mm寬的方塊狀清軌皮帶,使清軌皮帶緊貼軌道表面,清軌裝置能夠自動(dòng)清掃軌道上的障礙物,防止脫軌事故發(fā)生。
“以前進(jìn)行堆取料作業(yè)時(shí),需要安排專人巡檢,隨時(shí)清理軌道雜物,遇到雜物較多時(shí),需原煤倉(cāng)停止供煤,將設(shè)備向后移動(dòng)才能清理,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,安裝清軌裝置后,不僅降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,還提高了堆取料流程作業(yè)效率?!痹摴具x煤廠相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。
目前,此裝置已經(jīng)在選煤廠部分皮帶上成功應(yīng)用,單次堆取料作業(yè)時(shí)間可節(jié)省30分鐘左右,有效提高作業(yè)效率。下一步,該公司將繼續(xù)完善這一裝置,逐步在全公司其他帶卸料小車皮帶輸送機(jī)上推廣應(yīng)用,全力發(fā)揮該裝置的效能和作用。