在金象公司的尿素車間包裝工段,每當尿素產(chǎn)品經(jīng)過切線裝置時,包裝袋外的多余線頭便會被迅速而準確地切斷,整個過程一氣呵成。
在此之前,該公司采用的是傳統(tǒng)的人工切斷方式,這種方式不僅效率低下,而且經(jīng)常導(dǎo)致封口處兩端余線過長,既浪費了材料又影響了產(chǎn)品的整體美觀。為了攻克這一難題,金象公司的技術(shù)團隊積極尋求創(chuàng)新解決方案,經(jīng)過深入研究和行業(yè)咨詢后,加裝了一套儀表控制裝置和一個光電檢測開關(guān)。這套裝置不僅能夠靈活調(diào)整縫包機的啟停、切刀動作,還能精確地控制包裝封口余線長度。在此基礎(chǔ)上,該裝置還配備了兩種信號源計數(shù)系統(tǒng),既實現(xiàn)了精準計數(shù),又能在達到設(shè)定目標包裝量時自動停止輸送機,大大減輕了工作人員的負擔。
自該裝置投入使用以來,金象公司的尿素袋裝產(chǎn)品質(zhì)量得到了顯著提升,同時創(chuàng)新效果也看得見。縫包線的消耗量從原來的0.028Kg/T降至現(xiàn)在的0.023Kg/T,按照每公斤縫包線12元的價格和年產(chǎn)30萬噸尿素來計算,每年可為公司節(jié)省約18000元的縫包線費用。此外,隨著自動化程度的提高,每條包裝線可減少一名操作工,年節(jié)省的人工費用高達約20萬元。