長平公司在瓦斯防治上求突破、出實招,以瓦斯“零超限”、煤層“零突出”為目標(biāo),積極開展新型封孔工藝試驗,推動封孔工藝升級,不斷提高瓦斯防治水平,有效防范和遏制瓦斯事故。
以往,長平公司本煤層鉆孔采用“兩堵一注”封孔工藝。由于3#煤屬于松軟低透氣性煤層,煤體受動壓影響較大,“兩堵一注”封孔工藝存在孔口形狀不規(guī)則、封孔深度不足、護孔效率低、注漿時帶壓壓力不足、鉆孔衰減快等問題,有效抽采時間不足3個月,改進封孔工藝迫在眉睫。
為提高鉆孔抽采效率,長平公司先后與多家科研院校合作,開展試驗新型封孔工藝及配套封孔材料的研究,深入分析瓦斯抽采效果差的原因,針對煤體碎、封孔短、帶壓小、衰減快、效率低的問題,采用保水性強、不凝固、不收縮的無機納米材料,以不受臨近已抽鉆孔區(qū)影響、埋深較大、瓦斯含量較高、地質(zhì)條件相對簡單的區(qū)域作為試驗地點,在五盤區(qū)本煤層鉆孔首次進行無機納米材料帶壓封孔試驗。經(jīng)試驗,鉆孔抽采平均濃度保持在30%左右,瓦斯抽采濃度得到提升。
取得一定效果后,長平公司再接再厲,對封孔工藝進行再優(yōu)化,開展了φ160mm護孔管“高低壓耦合”帶壓封孔工藝試驗。該工藝將鉆孔開孔擴至17m,帶壓注漿2Mpa以上。試驗期間,5個鉆孔連抽后,24小時測量初抽濃度均在55%左右,鉆孔穩(wěn)定抽采10天后,抽采純量均在0.1-0.2m3/min。
目前,φ160mm護孔管新型封孔工藝已在五盤區(qū)北翼本煤層鉆孔、定向鉆孔、部分底抽巷破碎區(qū)域投入使用。該工藝在長平公司推廣應(yīng)用后,有效減少瓦斯超0.5%次數(shù),單臺鉆機日進尺提升10米左右,大大提高了鉆機施工效率。