近日,潞新熱電分公司對新熱源鍋爐輸煤除渣系統(tǒng)進行改造,使除渣更加順暢,減少了設(shè)備維護工作量,提高了工作效率。
過去該公司在鍋爐運行時,需要啟動沖渣水泵將沉渣池內(nèi)過濾后的水抽入鍋爐副灰管道,將灰渣沖入刮渣機排出。原循環(huán)管道彎頭設(shè)置較多,容易出現(xiàn)彎頭處渣泥沉積堵塞現(xiàn)象,檢修人員需要經(jīng)常對彎頭處拆卸清理,如果清理不及時、沖洗水壓不足,積灰無法及時排出,可能導(dǎo)致鍋爐停爐。另一方面,鍋爐系統(tǒng)長期連續(xù)運行后,沖渣池會沉淀大量淤泥,不僅增加了清理淤泥的工作量,還可能將淤泥重新抽入沖渣水管道,造成管道堵塞。
為了解決這一問題,該公司技術(shù)人員決定對鍋爐輸煤除渣系統(tǒng)進行改造。他們首先對原沖渣水管道取直,減少彎頭數(shù)量,并新設(shè)一路自來水沖渣水管道,作為備用,一旦沖渣水管道堵塞,可以通過新設(shè)管道沖渣,給檢修人員留出足夠的缺陷處理時間,同時保證鍋爐正常運行。其次,在刮渣機水槽尾部排水渠口處設(shè)置過濾擋板,并增設(shè)一臺抽水泵,定期啟動抽水泵將擋板處沉積的渣泥直接排入刮渣機水槽二次沉淀,減少排入沉渣池的渣泥量。最后,對刮渣機插輥與滾軸進行加工,端部加裝骨架油封,阻擋渣泥進入輥輪滑套,確保刮渣機安全穩(wěn)定運行。
此項技術(shù)改造進一步提高了設(shè)備運行質(zhì)量,確保新熱源鍋爐系統(tǒng)安全高效運轉(zhuǎn),為該公司冬季供暖工作平穩(wěn)有序開展提供了保障,獲得了潞新公司技術(shù)革新三等獎。